一辆1993年款迪拉克都市车,用户反映ABS灯亮,abs功能丧失,经多家修理厂维修,不是无能力修,就是更换abs液压调节器总成,维修费用昂贵。
他们厂接修后,也无法解决,问学校是否能帮助看看。我就让他把车开到学校组织实训教师会诊。进入我校后,我们先对制动系统进行直观检查,无制动液渗漏,制动液面略底(因刹车片已磨损一半)。导线、插头都完好,abs保险丝也完好,转速传感器也无损坏或碰擦,接下来调故障码,诊断插座在方向盘下方,通用汽车93款诊断座为12脚,接上诊断解码器,读取故障码为31、45、57,查阅故障码内容,31为右后轮传感器电路开路,45为左前进油电磁阀电路开路,57为左后轮速传感器信号杂乱。然后清除故障码,路试一段路程,故障灯仍亮。回校后再次调取故障码,这次故障码为31和45两个故障码,而57未出现。根据故障码所指电路,先拨下右后轮传感器,用万用表电阻2kω档测量电阻值为1200ω,用万用表交流电2v档测量变流电压,让助手用手转车轮,万用表读数为0.3~0.7v,测量数值与维修资料数值相符合,同样方法测量左后轮,数值与右后轮相同,表明2只传感器正常。可能是插头接触不良,清洁后按原样插牢插头,拨下abs保险丝,然后拨下制动液压调节器上的圆型插头,根据电路图左前进油电磁阀的一端接圆型插头的3号脚,另一端接13、14号脚,用万用表测量3与13号接脚的电阻值为无穷大为断路。从车上拆下abs制动液压调节器总成分解,再用万用表分别测量每一个电磁阀上焊锡点两端的电阻,十个电磁阀均为正常,再测量电磁阀盒内扁平导线与电磁阀的连接,有一路从电磁阀到导线连接焊点间不导通,在电磁阀焊接点与外接导线接点之间并接一根电线,用锡焊焊牢。测量接头3号与13号线导通电阻值为7ω,正常,装复制动液压调节器总成。分别测量13与1、2之间为8ω,13与3、5、7、9电阻之间7ω,13与4、6、8、10之间电阻为5ω。与技术规范一致,安装到车上原来位置,接好刹车油管,插好电器插头,按照操作规程放空气。插回abs保险丝和主继电器。打开点火开头,启动发动机,故障灯依然常亮。关闭发动机,插上解码器,打开点火开头,调取故障码,这次只显示31故障码。关闭点火开头,拆下电瓶负极,从驾驶座与乘客座中间的仪表板下方,找出abs电脑,拨下55脚插头,测量27#与45#之间的电阻,无穷大,为断路。再次拨下轮速传感器插头,测电脑27号脚和轮速传感器插头与白线相连的插座导通,电脑45脚与轮速传感器的插座棕色线相连的插座,导线不导通。通过对导线走向再次检查,在后桥中部车底板上还有一个中间四线插头,拨下插头, 发现有一根插针弯折。再询问客户,是否在别的修理厂拨过传感器的插头和中间四线插头,客户说都拨过。以此推理,这是人为故障,在插入时没有对准就强行硬插,致使插针弯折。用小尖头钳将弯折的插针扳正,插针对准眼后插入插头。插好转速传感器的插头,从电脑27号脚与45号脚测量电阻,这时有1200欧电阻,为传感器线圈电阻,正常,插牢电脑55脚插头,装回原位,接上电瓶负极。打开点火开头,故障灯亮5秒后熄灭,经路试,故障灯不再点亮。在无人道路上紧急制动,刹车踏板有反弹震动产生,刹车压痕翻花,制动时略微打方向也能转向,abs恢复正常。交给客户,客户试车后反映与原来正常时感觉一样了。
想不到过了2天,客户又把车子开来,说abs警告灯,时而亮,时而不亮。这次直接调取故障码,故障码为57。上次也出现过这个码,当时认为是转速传感器接触不良,测量时都正常,因此只清洁了一下,没引走重视。询问客户得知该传感器曾在其他修理厂拆装过多次。因为没有排除故障,客户要求装回自己原来的传感器,所以再换回原来的。这可能是拆时不小心弄坏的。根据故障码内容显示,57号为左后轮速传感器信号杂乱。拨下轮速传感器插头,测量电阻为1200ω,正常。判断传感器内部有故障,更换该传感器,试车故障灯未亮,向客户解释,此故障也可能是人为故障,且是软故障。因此从传感器到电脑插头之间导线内部故障也不能排除,所以,请客户先接走该车,试一段时间后再说。以后再没发生过此故障。我们就请客户将旧传感器拿来,用专用维修导线,连接万用表和传感器,然后在木头上敲击,观察万用表显示1200ω,再敲了几下,突然万用表指示为无穷大,证明传感器内部断路,再敲若干下,万用表又显示1200ω,说明传感器内部存在故障,情况与故障码内容相吻合。
由以上故障检修实例我们得出对abs系统故障的检修要注意以下几点:
1.维修abs的人员一定要对abs工作原理、结构了解,并能识读电路图。
2.维修时要充分利用维修资料,切不能盲目拆装、测量、换件,想当然。
3.拆装测量时,定要仔细、小心、切忌强拉硬拆,造成不必要的人为故障。
4.在维修前定要仔细询问客户,了解车辆的使用情况和维修情况,尽可能少走弯路。