一辆2002年产上海帕萨特B5 1.8 L轿车,搭载01N型4速电控自动变速器,用户反映该车变速器换挡杆位于D位行驶时,存在升挡有冲击的现象,且此故障时有时无,当变速器升至最高挡后,车辆行驶完全正常。
经询问用户得知,该车变速器在1个月前因烧片进行了大修,大修后在行驶5 000 km后便出现了现在的故障。根据用户反映的情况,我们先对车辆进行了路试。在路试过程中发现,车辆在节气门开度较小(经济模式)行驶时,故障现象时有时无;但在大油门(动力模式)情况下行驶时,故障现象则会频繁出现。为此,我们先连接故障诊断仪K81对变速器电控系统进行检测,在读取自动变速器电子控制系统和发动机控制系统故障存储时,均未发现故障码。为确认发动机系统是否存在故障,我们又读取了发动机控制系统中的动态数据流。在发动机怠速停车状态下,进入01-08-001数据组观察,第2项数据为1.00~2.50 ms,第3项节气门开度在0~5°;进入01-08-002组数据观察,第4项数据空气流量计的进气量数值2.0~3.7 g/s,也在正常范围内。随后又随车读取了行车时的动态数据,也未发现异常。检查发动机又无缺油缺火现象。综合以上情况,我们判定发动机工作正常,这样故障范围基本锁定在自动变速器部分。
图1 发动机控制单元
后来我们利用故障诊断仪读取了自动变速器电控系统的动态数据,进入02-08-001数据组读得节气门位置传感器的信号电压值正常,进入002数据组读得N93电磁阀的电流以及007数据组的锁止滑差等都在正常值范围内。由于利用故障诊断仪并未发现明显的故障线索,我们决定再仔细试一下车。经过仔细判别,我们发现2-3挡时的冲击感较其他换挡点更明显些。考虑到变速器2挡升3挡的转换是负荷的过渡段,负荷变化较大,控制单元的调节容易出现问题,于是怀疑变速器控制单元(图1)的控制程序可能出现问题。为此,我们找了一辆无故障同型车的变速器控制单元互换试车,但故障依旧。为验证冲击感是自动变速器电控故障还是机械液压故障,本着先简后繁的原则,我们先对电磁阀及线束进行了一一测量,但检测结果均正常。然后我们又对电磁阀的阀球进行了检查,也无磨损和卡滞现象。之后,我们对液压控制阀体(图2)进行了彻底清洗,同时对电磁阀进行了位置互换(因ATF非常干净,因此不必考虑机械元件受损)。装复后试车,故障现象不但未消失,还在2-3挡时出现了打滑的情况,且变速器的升挡也不够顺畅。
图2 阀体
维修至此只能重新整理思路。在01N自动变速器中,2挡执行元件是N88电磁阀断电控制K1机械阀(图3)使1-3挡离合器K1进油,N89电磁阀通电控制B2控制机械阀使2/4挡制动器B2进油;3挡执行元件是N88电磁阀断电1-3挡离合器K1继续进油,N90电磁阀断电控制K3机械阀使3/4挡离合器K3进油;因此2-3挡切换的元件是N89、N90两个电磁阀,机械阀K1和K3动作后改变油路上的切换,即用油元件的切换就是B2与K3之间的切换。在保证变速器内部机械元件没有问题的前提下,还应该从电控和阀体方面入手。这样我们先清洗了节气门体并匹配,更换了电磁阀扁形线(考虑到高温时出现问题)结果故障现象仍没有改观。真是太奇怪了,大修后没有多久机械元件不可能磨损得那么快,所以内部机械元件出问题的可能性我们仍然没有去考虑。众所周知,01N变速器阀体不容易出现问题,但电磁阀却很容易出现问题。在7个电磁阀中,N91、N93两个线性电磁阀及5个开关电磁阀中有2个是新的,另外3个是原车的(阻值正常、阀球及阀孔没有磨损)。几经考虑,我们怀疑电磁阀因使用时间过久,动态稳定系数下降,静态下测量时数值是正常的,而在动态下因电流的变化大导致换挡时工作出现不稳定状态。为证明这一推断,我们决定更换3个旧电磁阀。
在将3个旧电磁阀更换为新件后,装复试车,变速器升降挡非常顺畅,故障彻底排除。
总结:对于01N变速器的维修,因电磁阀工作性能下降而导致换挡质量的问题频频出现,因此在维修此款变速器时一定要注意对电磁阀进行检查。另外,我们在维修过程中也必须不断补充理论知识,要仔细观察故障现象,大胆地推断,只有这样技术水平才会不断提高。