故障现象:一辆07 款2.0L 雪佛兰新景程轿车,行驶了2.3 万km ,客户反映发动机故障灯有时会异常点亮。
检查分析:用TECH2 调取故障代码,进入动力系统控制模块(PCM),调得的故障代码为P0171—燃油调整系统过稀,为历史故障代码。查看发动机系统数据流,发现1 号氧传感器(上游氧传感器)的信号数值波动幅度小,在100 mV-150 mV 缓慢波动,有时还不动(正常应在OmV-900mV 不停地变化) ,即1 号氧传感器输出信号电压不正常。检查该传感器导线连接器,未发现异常,初步判定1号氧传感器有故障。更换1 号氧传感器后,其信号数据依然不正常,说明问题不在该集传感器上。
因故障代码表示燃油调整系统过稀,接着检查节气门和进气岐营是否有漏气现象。用化油器清洗剂对节气门和进气歧管部位进行测试,当喷到节气门垫位置时,发现氧传感器信号数值有明显的变化,判定节气门垫处泄漏,于是将节气门体拆下,检查节气门垫,无异常。装车后试车,氧传感器信号数值还是不正常。
在拆装节气门体时,发现进气歧管里有较多的液体物质和积炭。检查进气歧管绝对压力(MAP) 传感器的数据,不开空调时为28 kPa ,开空调时为36 kPa ,不着机的情况下才98 kPa ,正常情况下,不开空调时为32 kPa ,开空调时为45 kPa ,不着机时为102 kPa( 即大气压力)。拆下进气岐营绝对压力传感器,发现传感器通气口被脏物和积炭堵塞,清洁传感器及进气歧管后试车,并用TECH 2查看发动机系统数据,数据流显示正常。
询问车主得知,该车是在非正规加油站加了93 号汽油后才出现上述现象的。于是征得车主同意后清洗了燃油系统,倒出剩余的汽油后清洗了油箱,然后加注正规加油站的燃油后试车,该车运行正常。几天后回访车主,发动机故障指示灯一直未点亮,上述故障排除。
故障分析:在闭环控制模式下, PCM 根据1号氧传感器的信号电压来调节混合气浓度以实现反馈控制,并利用2 号氧传感器(下游氧传感器)检测三元催化转化器的转化效率。当混合气浓(λ<1)时, 1 号氧传感器输出高电位信号,约800mV~1000mV; 当混合气稀(λ>l)时,1号氧传感器输出低电位信号,约为100mV。PCM 利用这一反馈信号,将其与基准电压(450mV) 进行比较,判定混合气的浓稀程度以进行控制。如混合气浓,则缩短喷油时间,反之则增加喷油时间。由于发动机运转条件非常复杂,而且时时刻刻都在变化,不是修正一次就可以将混合气浓度维持在理论空燃比状态的。在实际控制过程中, PCM 根据氧传感器的输入信号,对喷油脉宽进行修正时,都是在一定的周期内重复加浓(增加喷油量)或重复减稀(减少喷油量),逐渐便混合气浓度平均值达到理论空燃比。
在采用氧传感器进行反馈控制期间,原则上供给的混合气是在理论空燃比附近。但有些条件下理论空燃比是不合适的,所以在下列情况下则实行开环控制:发动机起动;起动着机后燃油增量修正(加浓) ;节气门全开(大负荷、高转速);加、减速燃油量修正;燃油中断;从氧传感器送来的混合气过稀信号持续时间大于规定值;从氧传感器送来的混合气过浓信号持续时间大于规定值;氧传感器工作温度低于300℃。
PCM 控制长期燃油调整的最大限度在–25%~+20%;短期燃油微调的限度在–27%~+27%。如果PCM 检测到混合气严重过稀状况,则设置故障代码P0171 。
由于该车使用了不合格的燃油,燃油品质较差,掺杂了较多的杂质和水,导致PCM 检测到燃油过稀的情况,储存故障代码PO171。此时, PCM 无法对系统进行闭环控制,因此出现了1 号氧传感器信号不正常的数据流,开环控制及不合格的燃油致使进气歧管里杂质和积炭严重,堵住了进气歧营绝对压力传感器通气口,使其无法准确监测进气量。