切诺基吉普车的点火系是采用电磁感应式的电子点火系统,与电子点火器相匹配的传感器是磁脉冲式,它安装在分电器壳体内。电子点火器(又称点火ECU)对外有6个接线端子(见图 1所示),分为四位插接器和二位插接器。在四位插接器上,C4与点火线圈负接线柱相连,它通过ECU控制点火线圈低压电的通断,以使点线圈次级绕阻产生高压电,通过分电器和火花塞,点然混合气;C1、C2、C3三个接线柱分别与分电器接线端子相连,这其中C2、C3分别为磁脉冲传感器输送给ECU的正、负电压信号端子,而C1则是点火线圈初级绕组(即重过ECU上的C4端子)通过分电器的搭铁线,在两位插妾器上的E1、E2两接线端子分别与点火开关的启动档端子和点火档端子相连。
1、点火原理分析
在切诺基吉普车的电子点火系统中,ECU起着点火控制中枢的作用。当打开点火开关起动档时,启动继电器的“B”接线柱与其上的“I”接线柱相通,点火线圈初级绕组回路中,1.35Ω的附加电阻线被短路,以便增大初级电流,提高点火能量和次级电压。这时,分电器轴旋转,磁脉冲传感器将产生-2V或2V的脉冲电压。当脉冲电压为正值时(接近2.0V),该电压信号将通过C2、C3端子传给ECU,经ECU内部电路放大处理后,使C1与C4端子连通,进而使点火线圈负极接柱通过ECU在分电器处搭铁,使初级绕组电路导通。若磁脉冲信号转为负值(分电器轴转过一定角度),ECU将使C1与C4间电路切断(靠其内的大功率三极管),此时由于点火线圈的初级绕组线路的断开,因此便使其次级绕组产生大约2000-3000V的高压电,而点燃混合气。
发动机启动后,点火开关回到点火挡,这时,起动继电器的“B”与“I”断开,点火线圈初级绕组中便串入了电阻值为1.35Ω的电阻,以调节点火线圈的工件特性,此时,点火系的其它工作状态仍保持不变。
很显然,在整个点火系统中,若点火器ECU工作不良,势必造成点火线圈初次绕组通断有误的故障,使发动机不能正常工作。轻则造成高压火花时断时续,发动机发出不规则的“突突”声,重则将造成发动机无法启动等故障。
2、点火器ECU检测
对于汽车电子点火系的控制电脑ECU而言,一般为不可修复件,出现故障后,更换新品便可以了。但是,确定ECU性能优劣的测试则是故障检测不可缺少的重要一环。一般情况下,ECU的测试,是在模拟正常工作状态下的性能变化进行的。
先从车上拆下点火控制器ECU,取一只12V的汽车仪表灯模拟点火线圈,观察灯泡的亮或熄灭来确定点火器对点火线圈的控制情况;同时,再取2.0V蓄电池电压(蓄电池单格电压约为2.0V),模拟磁脉冲信号传感器产生电压信号的情况,并按图 1进行连接,其中ECU四个插接件上的C1接线端子与蓄电池负极相连(若在车上测试,搭铁即可)。
导线连好后,观察试灯闪亮否,若灯不亮,则说明ECU已损坏;若试灯亮,再将C2、C3端子两接线对调,再观察试灯亮否,若仍亮,则说明ECU已损坏;若试灯在C2、C3两接柱对调后不亮,则说明ECU良好,可继续使用。
当然,若在上述检查中,试灯处于微亮状态,那么也可以认定是ECU内部有故障,应予以更换。我们在维修一辆已行驶约10万km切诺基吉普车时,发动机偶尔出现不规则“突突”声,同时伴有发动机运转无力且有严重抖动现象。在对该车油路和电路其它部件都检修一遍后,并未发现问题,而更换点火ECU后,故障消失,经按上述方法对ECU进行检查,就发现试灯处于微亮状态,而且在C2与C3两接线端子对调后,试灯仍处于微亮状态。